
煤化工造粒塔塔頂馬達轟鳴,八臺變頻軸流風機“火力滿滿”“呼呼生威”,52萬噸尿素造粒塔粉塵回收裝置正式投入運行。 尿素粉塵氣體經(jīng)兩級霧化吸收、符合排放要求的清潔氣體,經(jīng)頂部軸流風機源源不斷地被排出塔外放空,設(shè)置在百米塔頂之巔的這套“高大上”環(huán)保裝置運轉(zhuǎn)良好,陜化天空藍“顏值”再次刷新。 裝備升級迎難而上。52萬噸尿素造粒塔粉塵回收裝置是陜化公司重要的環(huán)保設(shè)施之一。公司著眼創(chuàng)A達標企業(yè),于2021年10月初對該裝置全面升級改造,改造后的粉塵回收系統(tǒng)運行以來能有效降低造粒塔尾氣中尿素粉塵含量。該項目由江蘇鎮(zhèn)江恒升達公司承建,在不影響正常生產(chǎn)的情況下進行改造施工,不僅是對施工單位技術(shù)能力的考驗,而且在環(huán)保和安全監(jiān)管方面對尿素分廠提出了更高的挑戰(zhàn),難度可不一般。 如何保障按期安全順利完工?尿素分廠主動作為,變壓力為動力,召開專題會議研究、精心部署、嚴格監(jiān)管、優(yōu)先保障改造施工穩(wěn)步推進。承建單位也一鼓作氣,克服現(xiàn)場高溫,高空、受限作業(yè)環(huán)境不良等不利因素,加班加點、齊心協(xié)力、施工僅涉及動火、有限空間作業(yè)百余次,發(fā)揮超常的“戰(zhàn)斗力”,保證項目進度一路安全優(yōu)質(zhì)高效順行。 綠色環(huán)保齊心擔當。項目開工前,公司科技發(fā)展部、機械動力部,積極組織協(xié)調(diào)現(xiàn)場人、機、物料到位情況,指導(dǎo)并加強項目進度管理。作為屬地單位,尿素分廠充分發(fā)揮主人翁精神,全力配合項目建設(shè)。在升級改造期間,嚴把施工安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)、進度關(guān)、針對施工特點,安全口3次組織對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育,施工全員積極參與消防滅火訓(xùn)練及造粒塔頂應(yīng)急疏散逃生演練,公司消防員全程參與并給予現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo),全面提升作業(yè)人員應(yīng)急處突能力,多舉措保障施工作業(yè)過程人員絕對安全。 施工期間分廠領(lǐng)導(dǎo)及職能人員嚴格現(xiàn)場巡查監(jiān)督,夜班班長每日推遲半小時下班,配合施工單位辦理相關(guān)票證,做好開工前安全檢查,分廠調(diào)配精干力量擔任現(xiàn)場監(jiān)護,監(jiān)護人員恪守用心,攀高登低,分秒堅守在施工現(xiàn)場、守護著作業(yè)平安順行,施工結(jié)束與外協(xié)人員共同檢查確認現(xiàn)場殘留火種、設(shè)備斷水斷電,確保塔頂安全萬無一失。分析女工不厭其煩隨叫隨到,及時精準的“小數(shù)據(jù)”保證了施工“大安全”。同事們齊心協(xié)力鉚足干勁只為粉塵回收裝置能夠早日建成投運。 經(jīng)濟環(huán)保雙生共贏。此次造粒塔升級改造后,尿素造粒塔內(nèi)上升的含粉塵氣體,在出口霧化區(qū)與下降的循環(huán)吸收液充分接觸后,氣體上升經(jīng)頂部軸流風機排出放空,液體下降進入收集槽,粉塵回收裝置的循環(huán)液采用解析廢液作為吸收液的補充和沖洗,實現(xiàn)循環(huán)利用,對生產(chǎn)系統(tǒng)影響小,回收效益明顯,保證塔頂排空達標符合國家排放標準。該技術(shù)采用分離吸收工藝,有效保證除塵效果和氣液分離,在回收箱體上部安裝了回水填料,避免霧化洗滌液帶出塔外及濺入塔內(nèi),杜絕二次污染和對生產(chǎn)系統(tǒng)的影響。 尿素分廠緊密結(jié)合施工進度及時制定回收裝置運行方案,從工藝,設(shè)備,安全三方面分析研判投運風險,制定相關(guān)措施,并將變更后的流程圖,工藝指標,操作規(guī)程,注意事項等相關(guān)內(nèi)容下發(fā)班組,提前組織班組人員進行培訓(xùn)學習,對塔頂每日風機沖洗合理安排,建立粉塵回收裝置運維臺賬記錄,竭力保障粉塵回收裝置長滿優(yōu)穩(wěn)定運行。 該環(huán)保設(shè)施投運后,尿素造粒塔排放氣的顆粒物含量將小于30mg/每標方,能更好地滿足適應(yīng)環(huán)保要求,為公司爭創(chuàng)環(huán)保A級企業(yè)創(chuàng)造良好條件,充分彰顯陜化公司踐行“綠水藍天、環(huán)保優(yōu)先”的使命擔當。(尿素分廠 李濤)