
2023年一季度,塑業(yè)公司落實集團公司生產(chǎn)任務部署,各類規(guī)格包裝袋達產(chǎn)647萬套,實現(xiàn)營業(yè)收入1011萬元,創(chuàng)造利潤57萬元,保證了包裝袋的穩(wěn)定供應。此外,在降本增效,高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的踐行途徑上,編織袋生產(chǎn)線主要工序:吹膜崗位、圓織崗位及內(nèi)粘崗位一系列技術改造紛紛成功投運,實現(xiàn)小技小改求實創(chuàng)效的新亮點。 吹膜降溫技改 吹膜機是內(nèi)粘尿素包裝袋內(nèi)襯膜的主要生產(chǎn)設備,伴隨集團公司年計劃生產(chǎn)任務的逐年提高,在現(xiàn)有吹膜裝置不變的情況下,內(nèi)襯膜需求量的加大對于吹膜機的運行速率提出了新的要求。因塑料制品的物理特性,為保證吹膜設備在夏季高溫天氣里的平穩(wěn)運轉(zhuǎn),塑業(yè)公司提前著手,對出料主螺桿減速機油路重新改造,加裝板式換熱器,成功投運后減速機油溫下降30%,在做好設備高溫運轉(zhuǎn)基礎工作的同時,為吹膜設備的提質(zhì)增速高產(chǎn),充足供應下游圓織工序內(nèi)粘膜需用。 圓織機導絲架技改 繼圓織工段圓鋼筘軌道改造成功后,針對圓織機導絲架耗損量的問題,結(jié)合生產(chǎn)線老舊設備連續(xù)運轉(zhuǎn)多年磨損嚴重的實際條件,塑業(yè)公司在導絲架的三個著力點上焊接加固,為圓織機梭子部位零部件的高效配合提升基礎環(huán)境。同時,備件采購成本控制方面,該配件定制制作后,成本價格下降30%。為老舊設備提升改進,延長使用生命周期,在長期生產(chǎn)運轉(zhuǎn)中為降本增效做出新的貢獻。 內(nèi)粘崗位加熱部件技改 內(nèi)粘機是生產(chǎn)內(nèi)粘尿素包裝袋的關鍵設備,其作用在于將內(nèi)粘袋的外編織袋與內(nèi)襯膜實現(xiàn)有效粘合,而加熱箱則是通過內(nèi)部螺旋結(jié)構(gòu)循環(huán)空氣加熱,使熱風均勻地加熱到筒布表面,其溫控效能直接影響內(nèi)粘布卷的成品率。此次技改,塑業(yè)公司從提升加熱箱風機口電機功率和皮帶輪入手,風機運行速度由原先的2800轉(zhuǎn)升至3100轉(zhuǎn)。運送風量加大后,加熱箱烘道內(nèi)部熱風循環(huán)效率倍增提升,內(nèi)部溫差降低約43%,內(nèi)襯膜的粘合效能由此提升到一個新的高度,基本杜絕了粘合不牢、燙袋以及下游切縫工序發(fā)生的毛邊袋片等次品問題。(塑業(yè)公司 李亞圓)